Servus an alle,
also ich weiss ja nicht ob es nur mir so geht, aber bei der 840er scheint noch einiges in der Beta-Phase seitens Stepcraft zu sein. Und so manches mal beim Aufbau dachte ich mir - das hätte man besser machen können.
Ich habe also erstmal in aller Ruhe die Maschine aufgebaut, alles x- mal auf Leichtgängigkeit aber auch Spiel überprüft und dann
das Gerät in Betrieb genommen (LPT Port+Mach3).
Und war dann erst einmal "konsterniert" weil die Motoren völlig überfordert waren mit der Last. Die Maschine ließ sich mit dem kleinen Finger stoppen, was ich nicht so prall fand. Und auch in den Endlagen war der motor am stottern - obwohl der Widerstand nichtwirklich hoch war, Stromlos konnte man problemlos per Hand in die Endlage kommen.
Also Oszilloskop an den Schrittmotoren angeschlossen und - oh wunder die Signale sind ja komplett fürs Gesäß. Kein Wunder das da kein Drehmoment aufkommt. Mein Verdacht ist gleich auf das olle Chinanetzteil gefallen das ich gegen ein Labornetzteil ersetzt habe.
OK Signale sehen nun etwas besser aus, aber so richtig dolle ist das nicht. - Die Maschine stottert öfters (knarrendes Geräusch) und die Motoren verlieren unter Last Schritte.
Also habe ich kurzerhand die Motoren der X-und Y Achse gegen stärkere ausgetauscht(17HS24-2104S). Aber nun ist die Schrittmotorsteuerung der Stepkraft völlig überfordert. Genervt habe ich dann alles auf meine vorhandene Steuerelektronik (ist so eine:
goo.gl/Dm41Oi
) umgerüstet.
Und oh wunder die Stepkraft läuft so wie ich es eigentlich von Anfang an erwartet hätte. Die Motoren laufen smooth und butterweich mit 1500mm/minute ohne Probleme. Die Signale sehen so aus wie ich es erwarte (perfekte squarewaves, und nicht so sinusförmig wie der controller der Stepcraft).
So macht die Maschine spass. Ich kann die Anlage nun wirklich steif einstellen und alles rennt und ist eine wahre Freude.
Meine Kritik also an Stepcraft ist:
- Motoren - mögen für die kleineren Modelle ausreichend sein, für die 840 aber reichen Sie nicht!
- Steuerelektronik - ist dementsprechend auch nicht mehr passend.
-- Steuerelektronik die 2. wo sind eigentlich die Optokoppler zur galvanischen Trennung des Rechners?
- Notaustaster - Chinaschrott der schon in seine Bestandteile auseinander gefallen ist.
- Kabelführung - ist es wirklich so schwer bei einem 1500,-Euro Gerät gescheite Schleppketten für 15 Euro beizupacken?
- Füße zum kleben - ist nicht euer ernst oder?
- Zahnreimen - die Rollen halten nicht auf den Spindeln da die Madenschraube zu kurz und zu Spitz ist, habe dann eine 10mm lange Madenschraube genommen und diese auf das passende maß runtergeschliffen. Da die nun lang genug ist und auch ein stumpfes Ende hat hält das nun.
- Kabel - billiger ging es wohl nicht mehr? Warum sind die Kabel x-mal geflickt (Schrumpfschlauch an mehreren Stellen)
- Kabelführung im Kabelkanal hat nicht funktioniert, so das ich da mit einem Gummiband nachhelfen musst. Dieses Gummiband hat die original Motoren aber schon überfordert - mit den neuen kein Problem.
- Spindel der Y-Achse - zumindest hier wären Kugelumlaufspindeln angesagt gewesen (Hätte die Anlage um maximal 50Euro verteuert)
- Y-Achse die 2. Linearführungen kosten auch nicht die Welt.
- Und eine kleine Tube Schraubensicherungslack für 3 Euro wäre auch nicht schlecht gewesen wenn man schon Millionen kleiner Fitzelschrauben in das Produkt reindesignt.
Wenn Stepcraft statt 1500 Euro 1650 nehmen würde und diese 150 Euro einfach in die besseren Materialeren investieren würde, wäre schon viel geholfen.
Mein Stepcraft rennt nun so wie auf den Videos beworben, und dazu brauchte es 2 Schrittmotoren für rund 40 Euro in Summe und eine bessere Elektronik für rund 130Euro (Die ich ja zum Glück schon hatte). Das ich nun auch ohne PC die Anlage steuern kann ist zudem auch noch ganz nett. Und die Motoren sind so stark das man sich schon anstrengen muss die Achsen mit der Hand anzuhalten. Die kleinen Mechanischen Unzulänglichkeiten wie die Madenschrauben und der Kabelführung müsste wirklich nicht sein liebe Stepcraft Entwickler.
Mit den Modifikationen kann ich mich nun nach anfänglichen Frust für die Maschine begeistern - mein Tipp also wenn Stepcraft, dann nochmal ein paar Euro zusätzlich investieren:
1. 2x stärkere Schrittmotoren (Da die Achsen länger sind braucht man für die X-Achse noch 4x Abstandshalter - die von einem Computermainboard passen ganz gut)
2. Anständige Steuerelektronik (Siehe e-bay-Link weiter oben)
3. Schleppkette für 10 Euro (Da gibt es im Forum schon einen Thread)
4. Kabelführung im Blechgehäuse - Gummiband das den Kabelstrang einzieht wenn es lose wird.
Für rund 150 Euro wird aus Frust - Spaß
Hoffe mein post ist für andere hilfreich, ich bin eigentlich recht "Leidensfähig" aber bei 1500 Euro erwarte ich schon a bissl mehr.
Ärgerlich ist vor allen das für ein paar Euros die Sache erledigt wäre.
Gruß
Der_Michel